“有了技術(shù),就有了推進(jìn)產(chǎn)品升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整的有力抓手。”11月17日上午,河鋼宣鋼二鋼軋廠連鑄作業(yè)區(qū)的楊高瞻剛剛從生產(chǎn)現(xiàn)場歸來,情不自禁的發(fā)出這樣的感慨。楊高瞻何許人?他為什么又有這樣的認(rèn)識?
楊高瞻是名揚(yáng)全國鋼鐵行業(yè)的“發(fā)明大王”,多年來工作在連鑄生產(chǎn)的最前沿,勤于鉆研新技術(shù),善于搞設(shè)備創(chuàng)新,擁有100余項(xiàng)國家專利,成了楊高瞻創(chuàng)新工作室的帶頭人。隨著宣鋼推進(jìn)以產(chǎn)線為獨(dú)立市場的組織結(jié)構(gòu)扁平化變革,楊高瞻創(chuàng)新工作室以“高端產(chǎn)品”為主線,以技術(shù)進(jìn)步為突破點(diǎn),破解裝備、工藝、設(shè)施的難題,滿足高端產(chǎn)品的質(zhì)量需求。“滿足高端產(chǎn)品用戶的苛刻需求,必須有設(shè)備可靠的精度提供保障”楊高瞻說到做到,帶領(lǐng)大家投入到生產(chǎn)實(shí)踐中,不斷摸索,不斷創(chuàng)新,破解難題提高設(shè)備運(yùn)行精度。
哪里有問題,哪里就是突破點(diǎn)。冷床存在什么問題?連鑄機(jī)生產(chǎn)現(xiàn)場順著楊高瞻手指的方向一一看去,連鑄坯在連鑄機(jī)上完成定尺切割,緩緩移動到冷床進(jìn)行冷卻,再收集到鋼坯坯位。沒有腿,沒有腳的鋼坯隨著液壓缸的動作,在步進(jìn)冷床上完成平移。“冷床升降液壓缸由于下降速度過快,長期受到重力沖擊,活塞易麿損、管路與油缸缸體漏油,使精度降低,同步平移的精度達(dá)到25毫米,致使高溫的連鑄坯出現(xiàn)彎曲,無法滿足高端產(chǎn)品對鋼坯的需要。”
全面梳理冷床的運(yùn)行裝置,對步進(jìn)冷床升降液壓缸進(jìn)行研究,楊高瞻成了一個實(shí)實(shí)在在的大忙人,查閱資料,分析現(xiàn)象,研究圖紙,制定方案。“技不壓身,學(xué)好技術(shù),就有了破解產(chǎn)品質(zhì)量難題的本事。”楊高瞻感觸頗深。
有技術(shù),不畏難,楊高瞻的想法在一天天的努力下離目標(biāo)越來越近。
此時,冷床托載著一支支紅通通的鋼坯有規(guī)律的動作,鋼坯通過翻轉(zhuǎn)動作慢慢前移,每一次都可以聽到“呲,呲……”的聲音,“聲音來自步進(jìn)冷床升降液壓缸、這個液壓缸吸油單向閥 、排油單向閥、油量調(diào)節(jié)針閥實(shí)現(xiàn)自動功能,可以精確穩(wěn)定調(diào)節(jié)油量;先導(dǎo)閥和主閥之間增加一個阻尼結(jié)構(gòu),減少了主閥的啟閉時間,緩沖了重載對液壓的沖擊。”楊高瞻興趣盎然訴說著自己的技術(shù)成就,“技術(shù)改造完成后,冷床同步精度從25毫米提高到15就毫米,創(chuàng)造了國內(nèi)連鑄機(jī)冷床運(yùn)行的第一精度。”
技術(shù)“當(dāng)家”破解難題,創(chuàng)造國內(nèi)“第一精度”的真功夫,在連鑄坯的質(zhì)量控制上創(chuàng)造的成績顯而易見。據(jù)了解,10月份,該廠高端產(chǎn)品比例達(dá)到27.53%,環(huán)比提高10.43%。(李鴻)