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高壓車間由于其裝置反應高溫高壓的特點,每天需要使用3.3噸溶劑油作為催化劑溶劑,確保裝置反應平穩。但是溶劑油并不參與反應,而是通過分離器分離出來,分離出來的廢溶劑油不能重復使用,只能囤積在界區的廢溶劑油罐里,久而久之形成了一個環保薄弱點。
此前,車間廢溶劑油都是通過危廢品處理通道出廠處理,每年的處理費超過100萬元。今年以來,茂名石化強化綠色環保要求,壓縮危廢品處理費用,引導各車間積極轉變觀念,主動優化危廢品處理方法。
眼看廢溶劑油作為危廢品的路子被堵死了,高壓車間主動出擊,通過公司的多方面的牽線搭橋,終于在煉油分部找到了“如意郎君”。經過調研和技改,高壓車間與煉油分部聯合四車間焦化裝置“聯姻”,利用焦化裝置結構優勢,吃掉廢溶劑油。今年年初,高壓車間送去的10桶廢溶劑油在焦化裝置回煉后搖身一變成了“黑金子”。兩個車間都嘗到了甜頭后,繼續加深合作關系,只要是高壓送過來的廢溶劑油,聯合四車間通通收入囊中。據統計,今年以來,高壓車間共計運送聯合四車間廢溶劑油2748噸,增效超50萬元。
“高壓車間充分利用系統內裝置特點,主動與兄弟分部聯手,自主打通綠色危廢品通道,值得所有車間學習。”化工分部生產管理處主管龐玉瓊點贊道。